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15噸啤酒廠設備糖化系統生產精釀啤酒時如何提高啤酒的過濾質量

2025-11-19
101次

  15噸啤酒廠設備糖化系統生產精釀啤酒時如何提高啤酒的過濾質量。過濾是生產精釀啤酒的關鍵步驟,提高啤酒的過濾質量對于啤酒的整體質量影響巨大,今天濟南中釀機械設備有限公司的小編就為您具體介紹一下如何提高啤酒的過濾質量吧。

  在15噸啤酒廠糖化系統中提高啤酒過濾質量,需從原料處理、糖化工藝、過濾設備及操作管理四大環節優化,具體技術措施如下:

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  一、原料控制:降低麥汁濁度源頭

  麥芽篩選與粉碎

  分級篩選:使用振動篩去除麥芽中的碎粒、未發芽粒(雜質率≤0.3%),避免粉碎時產生過多細粉。

  濕式粉碎:采用對輥粉碎機,控制對輥間距0.3-0.5mm,使麥芽內芯粉碎完全(細粉占比60%-70%),外皮保持完整(皮破而不碎),減少麥皮碎屑進入麥汁。

  案例:某廠使用進口澳麥時,粉碎后麥汁濁度從150EBC降至80EBC,過濾時間縮短20%。

  輔料處理

  若使用大米、玉米等輔料,需提前糊化并過濾,去除淀粉顆粒殘留。例如,大米糊化后需通過離心機分離未溶解淀粉,確保輔料糖化液濁度≤5EBC。

  二、糖化工藝優化:提升麥汁澄清度

  糖化溫度曲線控制

  蛋白質休止:52-53℃下靜置40-50分鐘,分解大分子蛋白為氨基酸,減少冷凝固物生成。

  糖化階段:63℃(β-淀粉酶)保溫60分鐘,68℃(α-淀粉酶)保溫30分鐘,確保淀粉完全轉化,避免殘留糊精導致過濾堵塞。

  碘檢驗證:每5分鐘取樣滴碘液,無藍色反應說明淀粉完全分解,可進入下一階段。

  麥汁煮沸與回旋沉淀

  煮沸強度:控制煮沸強度8%-10%(蒸發量),使熱凝固物充分析出。

  回旋沉淀時間:煮沸后麥汁靜置回旋30-40分鐘,利用離心力分離熱凝固物,沉淀物厚度需≤2cm。

  案例:某廠通過延長回旋時間至45分鐘,麥汁濁度從120EBC降至60EBC。

  三、過濾設備升級:提高分離效率

  過濾介質選擇

  硅藻土過濾:使用預涂型硅藻土(粒徑5-15μm),按“粗-中-細”三層預涂,形成均勻濾層,過濾精度達0.5μm。

  燭式過濾:采用不銹鋼燭棒(孔徑1-3μm),配合硅藻土或PVPP(聚乙烯吡咯烷酮)助濾劑,可去除多酚、蛋白質等膠體物質。

  膜過濾:使用陶瓷膜(孔徑0.1-0.45μm)或有機膜(如聚砜膜),實現無菌過濾,但需定期反沖洗防止堵塞。

  設備參數調整

  過濾壓力:控制過濾壓力≤0.3MPa,避免壓力過高導致濾層壓縮,降低過濾效率。

  流速控制:初始流速控制在500-800L/m2·h,待濾層穩定后提升至1000-1200L/m2·h。

  溫度管理:過濾前麥汁需冷卻至0-2℃,低溫可降低膠體物質溶解度,提高過濾效果。

  四、操作管理:減少人為干擾

  清洗與消毒

  過濾前用75-80℃熱水沖洗過濾設備,殺滅微生物;再用0.1%NaOH溶液循環清洗,去除有機物殘留。

  過濾后立即用CO?背壓保存,避免氧氣接觸導致氧化渾濁。

  過程監控

  濁度儀實時檢測:在過濾出口安裝在線濁度儀,濁度需≤1.0EBC,超標時立即調整參數或更換濾材。

  濾材更換標準:硅藻土過濾時,當進出口壓差≥0.15MPa或濁度上升時更換濾層;膜過濾時,跨膜壓差≥0.2MPa需反沖洗或更換膜組件。

  工藝穩定性控制

  保持糖化、煮沸、過濾各環節溫度、時間參數穩定,避免批次間波動導致過濾質量差異。

  記錄每批次過濾數據(如濁度、流速、壓差),建立數據庫優化工藝。

  五、案例:某15噸廠過濾質量提升實踐

  問題:原使用硅藻土過濾,麥汁濁度波動大(3-8EBC),過濾時間長達4小時。

  改進措施:

  改用燭式過濾+PVPP助濾劑,預涂層厚度控制在3mm;

  優化糖化溫度曲線,蛋白質休止時間延長至50分鐘;

  過濾前麥汁冷卻至1℃,流速控制在1000L/m2·h。

  效果:麥汁濁度穩定在1.5EBC以下,過濾時間縮短至2.5小時,啤酒非生物穩定性顯著提升。

  總結

  通過原料精細化處理、糖化工藝優化、過濾設備升級及嚴格操作管理,15噸糖化系統可實現麥汁濁度≤1.0EBC、過濾時間≤3小時的目標,為精釀啤酒提供清澈透亮的外觀和穩定的非生物穩定性。

  重大機遇:預計今年內出臺精釀啤酒標準和相關法規,新政策將接軌歐美現行政策,今后小型精釀啤酒廠灌裝啤酒可正式走向市場,精釀啤酒行業將會迎來健康發展的機遇!

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